【合同节水管理典型案例】辽宁北方华锦公司合同节水管理项目

时间:2025-09-01 来源:全国节约用水办公室

编者按:合同节水管理是贯彻落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路的有力举措,作为节水工作创新市场机制,既实现了专业化的节水目标,又促进了节水产业发展,成为推动经济社会发展全面绿色转型、建设人与自然和谐共生的现代化的重要举措。近年来,各地大力推广合同节水管理,水利部择优推出39个合同节水管理典型案例,从不同角度展现了合同节水管理的应用场景、盈利模式和实施成效。现将完整案例整理发布,以资借鉴。

项目名称

辽宁北方华锦公司合同节水管理项目

项目业主

北方华锦化学工业股份有限公司炼化分公司(以下简称炼化分公司)为石油化工企业,用水种类包括生产用水、生活用水、脱盐水、蒸汽等,其余水种为内部循环用水。生产用水使用量约70万立方米/年,生活用水使用量约8.4万立方米/年。

节水服务企业

北京北方节能环保有限公司(以下简称北方节能环保公司),统一社会信用代码为911101087334777386。

案例内容

项目总体情况

项目改造前,炼化分公司凝结水管网凝液温度高、压力大,存在水带汽的现象,且在进入除油、除铁、除盐设施前须经大量循环水冷却,造成能源浪费。混床系统处理能力不够,不能全部回收凝液,导致部分高品质凝液补充循环水及高低温热水管网。循环水旁滤系统为核桃壳过滤器,不仅占地面积大,还需人工操作,反洗排污量大。另外,循环水冷却塔填料破损严重,布水不均匀,造成循环水冷却效果差,风飘损失较大。同时,循环水监测换热器不具备数据采集及远传功能,只能通过挂片判断腐蚀,获取信息滞后。2021年,炼化分公司与北方节能环保公司签订合同,进行合同节水管理项目改造。

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改造前的混床系统

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改造后的混床系统

节水改造具体内容

一是新增重整、制氢、加氢异构、原料与处理车间凝液闪蒸罐及泵组,增加延迟焦化及抽提蒸馏装置的凝液泵组系统,用以闪蒸凝液中的0.35兆帕蒸汽,并网使用。

二是新增三套凝结水混床处理系统(300立方米/小时),包括碱液再生系统及流量计,用以回收凝液,生产高品质脱盐水,减少外购脱盐水量。

三是更新旁滤系统为12个浅池过滤器(800立方米/小时),采用石榴石作为过滤介质,不仅提高了滤后水质,降低了排污量,而且实现了自动化反洗控制。同时改进4个循环水冷却塔填料、布水系统和收水系统,减少污水排放。

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改造前的旁滤系统

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改造后的旁滤系统

四是更换旁路监测换热器,实现中控室水质与水量的初步智慧管理,具备了对污垢热阻、腐蚀速率、压力降检测管压差的在线监测功能。

节水效益

项目实施后,年度节水量约63万立方米,其中减少外购脱盐水46.2万立方米,减少污水排放16.8万立方米。节水效益415.04万元/年,其中减少外购脱盐水效益187.57万元/年,减少污水排放效益227.47万元/年。

商业模式

本项目采用节水效益分享型模式。由北方节能环保公司投资1567.9万元开展节水改造,合同期5年,甲、乙双方按照3∶7的比例分享节水效益。合同期内,由甲方负责设备的日常操作运行、巡检、定期维护,乙方对设备运行故障实行24小时动态响应,及时解决故障问题。合同期满后,项目财产的所有权移交给甲方。

投资额及融资渠道

该项目建设费用为1567.9万元,由北方节能环保公司自筹。

案例亮点

合同管理实现双赢。合同节水管理项目以炼化分公司实际生产需求为出发点,充分考虑炼化分公司实际生产情况,依托先进工艺技术和设备,在达到节水节能目的的同时,还解决了炼化分公司凝结水管网水带汽现象、混床系统处理能力不够导致浪费、核桃壳过滤器操作困难、循环水冷却塔填料破损严重等问题,达到了双赢效果。

实现水资源梯级循环利用。通过改进用水设施、优化用水流程、加强用水监管等措施,有效提高了蒸汽和凝液的回用等级和回收利用率,降低了高品质脱盐水采购量,大大降低采购成本。同时,节水措施的实施还伴随着用水设施的改进和升级,提高了水质,显著减少污水排放,实现水资源梯级循环利用。


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